Según la CNH, en el primer cuatrimestre registra un avance de apenas 6%
del programa anual en perforación de pozos exploratorios; del 2011 al
2015, gasto en la actividad creció 18 por ciento.
Petróleos Mexicanos (Pemex) ha logrado la perforación de tres pozos
exploratorios y la terminación de ocho más en lo que va del año, que son
apenas 6% del cumplimiento del programa anual en perforación y 16% de
cumplimiento en la terminación de pozos al concluir al primer tercio del
año, a lo que se añade un éxito comercial de sólo la mitad de los pozos
terminados.
Según el reporte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), al
mes de abril, la estatal lleva una de sus peores rachas en este rubro,
luego de que el año pasado concluyó con un cumplimiento del programa de
31% en la perforación de pozos nuevos y de 35% en la terminación de
pozos para su análisis. Por ello, el éxito comercial de la exploración
de Pemex en el 2014 se situó apenas en 33%, el más bajo del que tiene
registro la CNH, desde el 2007.
De los pozos perforados hasta el último reporte del 2015, sólo uno de
los tres había sido programado, mientras que de los pozos terminados,
uno de ellos resultó productor de gas húmedo y tres productores
comerciales de aceite y gas, pero dos fueron improductivos y dos
productores no comerciales, y todos los pozos exitosos se ubicaron en
aguas territoriales del golfo de México, aunque la actividad
exploratoria incluyó campos terrestres.
El presupuesto 2015 destinado a exploraciones para descubrir
yacimientos de hidrocarburos es de 43,606 millones de pesos, menos de
10% del presupuesto para Pemex Exploración y Producción (PEP), antes del
recorte de 62,000 millones de pesos que sufrió la estatal y postergó
proyectos no arrancados para Exploración y Producción, detalló Gustavo
Hernández, entonces director general de PEP y responsable de las
alianzas de las subsidiaria. Del 2011 al 2015 el gasto destinado a
actividades exploratorias se ha incrementado 18%, según la Secretaría
de Hacienda, mientras que el índice de éxito comercial en los pozos cayó
de 48% a 33% del 2011 al 2014.
Certifica y luego anuncia
La semana pasada, Pemex anunció el hallazgo de cuatro campos
petroleros cuya producción pico, que se alcanzará en tres años, podrá
aportar 200,000 barriles diarios, equivalente a 9% de la producción
actual del total nacional.
Al respecto, el director general de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Guillermo García Alcocer,
explicó en entrevista que desde el 2010 existían nociones de la
existencia de estos recursos, pero fue hasta que se logró su
certificación en reservas totales, de 350 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente —0.8%de las reservas totales certificadas
hasta el 1 de enero de 2014— que se realizó el anuncio del
descubrimiento. “Es un proceso natural que se vaya estimando que hay
recursos; sólo hasta que se certifican se puede anunciar”, dijo.
Fue de 0.2%, asegura
Daño mínimo a plataforma Akal -H: Pemex
Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo una afectación de 5,000 barriles
diarios durante tres días, por el incendio provocado por una fuga de gas
en la plataforma Akal-H de la Sonda de Campeche, volumen que equivale a
0.2% de su extracción diaria.
“La afectación fue mínima: la producción diferida es de 5,000
barriles por día (bpd) por tres días, en total son 15,000 barriles”,
dijo un portavoz de la empresa.
La plataforma Akal-H, ubicada en la llamada Sonda de Campeche, tuvo
una fuga de gas y aceite el lunes en un incidente que no dejó
lesionados. La estatal reportó el incendio y cuatro embarcaciones contra
incendio sofocaron el fuego.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) —órgano
desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente—, informó que a
partir de la reforma energética supervisa la seguridad de la cadena de
valor de los hidrocarburos, y explicó que desde la 1:35 de la tarde del
lunes, en que se suscitó el incendio, se ha mantenido en comunicación
con Pemex para recibir información preliminar de las labores de
evacuación.
Según la ASEA, el incendio fue sofocado por completo una hora y 15
minutos después de su inicio, mientras que el derrame de hidrocarburos
se controló casi tres horas después; también informó que se llevan a
cabo labores de enfriamiento en la zona del separador remoto a fin de
iniciar el proceso de inspección para evaluar las condiciones de la
instalación. La ASEA iniciará la inspección directa con un sobrevuelo
para recopilar evidencias documentales y físicas de las causas y daños
producidos por el incidente. (Con información de agencias)
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